
太鋼煉鋼一廠:“大河”漲水“小河”滿
“鎳基合金市場(chǎng)需求旺盛,會(huì)繼續(xù)排產(chǎn),但鎳價(jià)依然處在高位,要進(jìn)一步探索使用經(jīng)濟(jì)原料替代貴重金屬。”一間會(huì)議室里,由太鋼煉鋼一廠牽頭的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)正在進(jìn)行,技術(shù)、營(yíng)銷、采購(gòu)、成材等各環(huán)節(jié)人員齊聚一堂,針對(duì)上下游市場(chǎng)及生產(chǎn)技術(shù)熱烈討論。今年以來(lái),煉鋼一廠鎳基合金交貨量同比增長(zhǎng)一倍多,為公司創(chuàng)造了良好效益。
“這樣的例會(huì)我們每周都會(huì)開,上摸原料市場(chǎng),下探銷售市場(chǎng),這樣才能更多發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,更科學(xué)地組織生產(chǎn)。”煉鋼一廠預(yù)算與成本室主管王昕介紹,由于復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì),今年一季度,不銹鋼冶煉需要的貴重金屬--鎳價(jià)格直線攀升,市場(chǎng)稱之為“妖鎳事件”。原材料價(jià)格飛漲,這給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了不小的壓力。“原來(lái)對(duì)原料和銷售兩端了解不多,今年我們接觸后切實(shí)感受到了壓力。所以我們主動(dòng)去熟悉原料市場(chǎng),盡力選擇更加適合我們的經(jīng)濟(jì)原料替代貴重金屬。同時(shí),我們今年針對(duì)班組開展了貴重金屬節(jié)省競(jìng)賽,大家很積極地響應(yīng),在崗位上做到了‘算著干’,收到了很好的效果。”通過(guò)冶煉工藝優(yōu)化、精細(xì)化操作、合金成分窄化精準(zhǔn)控制等一系列改進(jìn),一季度煉鋼一廠鎳、鉻、錳等貴金屬原料使用量均同比下降20%以上,鎳基合金、304、316等多個(gè)品種實(shí)現(xiàn)“0”金屬鎳生產(chǎn),完成了由“精貴料”到“經(jīng)濟(jì)料”的轉(zhuǎn)變。
“軋鋼廠通過(guò)‘雙經(jīng)理制’較早接觸到了市場(chǎng),我們目前算是剛剛起步,可以說(shuō)今年以來(lái),我們的認(rèn)識(shí)成熟了很多。”談到思維轉(zhuǎn)換帶來(lái)的變化,煉鋼一廠黨委副書記劉睿智感慨地說(shuō),“過(guò)去我們?cè)诮?jīng)營(yíng)理念上是欠缺的,總是埋怨?fàn)I銷拿回來(lái)的訂單不能讓產(chǎn)線高效運(yùn)行,認(rèn)為配給的原料結(jié)構(gòu)不夠理想限制了降本增效。今年按公司的要求我們跳出自身視野,站在經(jīng)營(yíng)的高度來(lái)看問(wèn)題,來(lái)解決問(wèn)題。如何解決問(wèn)題?我認(rèn)為首先要轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí),通過(guò)工藝技術(shù)的改進(jìn)和生產(chǎn)組織模式的優(yōu)化主動(dòng)地去適應(yīng)原料和銷售兩大市場(chǎng)。”
4月下旬的一季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上,公司向煉鋼一廠提出碳鋼突破歷史的產(chǎn)量目標(biāo),分解下來(lái),電爐冶時(shí)平均要縮短三分鐘。“按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在的合格率不足20%,這怎么干?”干部職工有了畏難情緒,劉睿智給大家打氣:“沒(méi)有極致的效率,就沒(méi)有極致的成本,我們的產(chǎn)品在市場(chǎng)上就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力,我們就拿不到訂單,所以這不是公司對(duì)我們的要求,而是給我們的破局之法,是我們廠生存的內(nèi)在需求。”大家聽完點(diǎn)點(diǎn)頭。令人欣慰的是,到4月底,電爐冶時(shí)就100%達(dá)到要求。“但是我時(shí)刻告訴大家,極致效率,安全是前提,創(chuàng)新是手段,決不能冒險(xiǎn)去搶產(chǎn)量。”
劉睿智介紹,另一個(gè)積極改變,就是從一個(gè)“生產(chǎn)單元”的思維,轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;公司經(jīng)營(yíng)”的理念,不再只算著自己的“小九九”,而是變成全流程的“財(cái)迷精”,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)創(chuàng)造效益。型材廠在使用模鑄錠時(shí)需要切除兩端廢料,切除的部分越少,成材率就高。煉鋼一廠聯(lián)合技術(shù)中心、型材廠共同研究攻克,經(jīng)過(guò)多輪設(shè)計(jì)修改,新型錠模生產(chǎn)出的鋼錠可以有效減少多余損耗,這讓軋制工序的成材率提升了3%,其中7.5噸、3.1噸、6.2噸的錠型成材率更是提高了7.24%。“單看這件事,我們煉鋼一廠的成本是有上升的,但這能提高我們?nèi)鞒痰某刹穆省?lsquo;大河有水小河滿,大河無(wú)水小河干’,大賬合算,我們就干。”
煉鋼一廠的品種意識(shí)和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng),“辦法總比困難多”的文化也在干部職工中傳播開來(lái)。了解到不銹線材廠生產(chǎn)的焊條鋼市場(chǎng)緊俏,但成本不具優(yōu)勢(shì)的情況后,煉鋼一廠快速行動(dòng),深入分析,內(nèi)部找差挖潛,把不可能變?yōu)榭赡埽尡静痪邆涿摿坠δ艿碾姞t實(shí)現(xiàn)脫磷,使焊條鋼成本大幅下降,并把這一成功經(jīng)驗(yàn)推廣到了雙相鋼、核電用鋼等低磷鋼種的生產(chǎn),有力提高了產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力。
在多措并舉及各方傾力支持和努力下,煉鋼一廠各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)取得了明顯進(jìn)步,特別是降本任務(wù)超預(yù)算完成,完成率在公司各生產(chǎn)廠排名第一。“我們目前還在研究電爐留鋼留渣工藝的優(yōu)化,方案初步可行,正在擴(kuò)大實(shí)驗(yàn),預(yù)計(jì)噸鋼電耗能夠下降19%,這說(shuō)明我們的潛力還很大。”面對(duì)未來(lái),生產(chǎn)技術(shù)室技術(shù)主辦蘭廣澤信心滿滿。
煉鋼一廠黨委書記、廠長(zhǎng)張曉東表示:“二季度是完成全年指標(biāo)任務(wù)的重要窗口期,煉鋼一廠將樹立‘歸零思想’,聚焦‘噸鋼利潤(rùn)’,踐行‘效益引領(lǐng)發(fā)展’的新理念,時(shí)刻掌握原料市場(chǎng)行情和產(chǎn)品盈利情況,全面開展對(duì)標(biāo)找差,深入挖潛,提升極致效率,實(shí)現(xiàn)極致成本,為打造高端特殊鋼生產(chǎn)基地再立新功,為太鋼發(fā)展貢獻(xiàn)煉鋼一廠力量。”